雅克拉采氣廠在油氣開發(fā)過(guò)程中,堅(jiān)持科技創(chuàng)新,積極探索新工藝技術(shù),攻克制約油氣生產(chǎn)的瓶頸難題,通過(guò)自主研發(fā)新工藝、新技術(shù),精準(zhǔn)施策“智”取效益氣,成為油氣田高效開發(fā)、增儲(chǔ)上產(chǎn)的“助力器”。去年以來(lái),采氣廠通過(guò)氣舉排液采氣等工藝技術(shù),成功幫助7口采氣井恢復(fù)生機(jī)和活力,累計(jì)增油3486噸,增氣3127萬(wàn)方。
鄰井氣氣舉排采工藝成功“首秀”
1月29日,停噴氣井YK34H井通過(guò)鄰井YK20井的高壓氣進(jìn)行氣舉喜獲新生,日產(chǎn)天然氣3.2萬(wàn)立方米。這是西北油田第一口運(yùn)用鄰井氣氣舉排采工藝技術(shù)獲得成功的氣井。
隨著雅克拉氣田開發(fā)年限延長(zhǎng),部分井層產(chǎn)能枯竭,一些氣井已進(jìn)入低壓低產(chǎn)階段,氣井穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)困難。為了破解停躺井復(fù)產(chǎn)難題,盤活資源、降低生產(chǎn)成本,雅克拉采氣廠深挖效益開發(fā)潛能,不斷推行氣井生產(chǎn)、工藝一體化分析決策與生產(chǎn)技術(shù)運(yùn)行質(zhì)量管理體制的高效融合。在沒有成熟經(jīng)驗(yàn)可借鑒的情況下,該廠開展了西氣東輸管網(wǎng)氣低壓氣舉、高壓壓縮機(jī)氣舉及高壓鄰井氣氣舉等工藝技術(shù)和試驗(yàn),其中對(duì)經(jīng)濟(jì)效益最佳的鄰井氣氣舉作為核心新工藝技術(shù)進(jìn)行試驗(yàn)。
YK20井與停噴井YK34H井相距4千米。技術(shù)人員移花巧接木,重新利用停用的管網(wǎng)輸送天然氣。他們以YK20井的高壓生產(chǎn)氣源替代高壓壓縮機(jī),對(duì)YK34H井實(shí)施氣舉排液采氣技術(shù),大幅度降低了停噴氣井的氣舉排水采氣成本。
鄰井氣氣舉排采工藝相比壓縮機(jī)氣舉方式,每天節(jié)約注氣成本10400元。它的成功試驗(yàn)將為YK32井等5類停噴氣井的排水采氣提供了新的思路、技術(shù)和方法。
連續(xù)油管氣舉作業(yè)頻頻“報(bào)喜”
3月31日,伴隨著一聲呼嘯,YK31 井的放噴口噴出了 5米多高的火焰,這是今年以來(lái)該廠應(yīng)用連續(xù)油管氣舉工藝,成功“復(fù)活”的第3口氣井,日產(chǎn)凝析氣7.92萬(wàn)立方米。
為解決因井筒積液、含水上升導(dǎo)致采氣井躺停的難題,技術(shù)人員以“提單產(chǎn)、提效率、降成本”為目標(biāo),經(jīng)過(guò)反復(fù)研討和論證,最終決定采用連續(xù)油管氣舉作業(yè)的工藝措施。
針對(duì)工藝作業(yè)難度大、風(fēng)險(xiǎn)高的實(shí)際,采氣廠制定了詳細(xì)的井控風(fēng)險(xiǎn)管控措施。他們將連續(xù)油管下深至 4100 米,注入氮?dú)馀e出直井段液體,降低井筒壓差,從而讓該井形成自噴,提高氣舉復(fù)產(chǎn)成功率。在氣舉過(guò)程中,面對(duì)出水比重異常、取樣困難和氣舉起壓等情況,他們第一時(shí)間介入分析,堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)跟蹤研究對(duì)比,制定方案,一一解決難題。
2021年計(jì)劃完成氣舉排液采氣15井次,可累增油1.11萬(wàn)噸,累增氣0.78億方。為有效恢復(fù)氣井產(chǎn)能,雅克拉采氣廠以問(wèn)題為導(dǎo)向,堅(jiān)持科學(xué)創(chuàng)新,通過(guò)深化氣井的地質(zhì)資料分析研究,大膽提出上返轉(zhuǎn)層后連續(xù)油管氣舉作業(yè)的思路,通過(guò)起原井管柱、組下通井刮壁一體化管柱、下電橋座封、組下射采一體化完井管柱、環(huán)空驗(yàn)封等合格后,對(duì)射孔井段進(jìn)行打壓射孔求產(chǎn)。
熱油循環(huán)沖洗助躺井健康“復(fù)活”
“星火5井油壓恢復(fù)到42.2兆帕,產(chǎn)量有了保證,這口井復(fù)活啦。”2月21日下午,經(jīng)過(guò)1個(gè)多小時(shí)的奮力解堵,星火5井恢復(fù)自噴。
星火5井是沙雅隆起雅克拉斷凸星火5號(hào)構(gòu)造外圍的一口開發(fā)井,距離工區(qū)200公里。2月9日,這口井現(xiàn)場(chǎng)排放出大量蠟塊,油壓下降到3兆帕而被迫關(guān)井。
為了讓這口井盡早復(fù)產(chǎn),雅克拉采氣廠主動(dòng)發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì),對(duì)連續(xù)油管作業(yè)模擬分析計(jì)算,并從正注泡解卡劑燜井,到連續(xù)油管熱油循環(huán)沖洗、配合安裝試油流程等方法逐項(xiàng)測(cè)算。在經(jīng)過(guò)多方論證后,最終選取了費(fèi)用低、效果同樣的“以油田水為介質(zhì),在油管中建立循環(huán),自上而下逐步?jīng)_洗清理油管壁上的蠟”的措施。此方式較與正注泡解卡劑燜井等方法預(yù)計(jì)節(jié)約費(fèi)用54.33萬(wàn)元。
2月20日,施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),監(jiān)督人員嚴(yán)把井控應(yīng)急演練和安全技術(shù)交底,技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)入井工具,經(jīng)過(guò)油田水循環(huán)、由快到慢反復(fù)處理井筒工序后,隨著管柱的疏通,星火5井開始由3兆帕起壓到42.2兆帕穩(wěn)定,這標(biāo)志著經(jīng)過(guò)“手術(shù)”的星火5井又重新煥發(fā)了勃勃生機(jī)。
(關(guān)鍵字:西北油田)