10月21日至22日,河南豫光金鉛集團有限責任公司組織所屬的股份公司、鋅業(yè)公司工段長(班長)以上管理人員140余人,先后到鋅業(yè)公司、股份公司進行現(xiàn)場管理提升觀摩、交流。集團公司黨委副書記張小國、股份公司總經(jīng)理趙樂中等公司領(lǐng)導(dǎo)參加了此次觀摩活動。
觀摩開始前,張小國強調(diào),在觀摩中大家要做到“三多”,即多動嘴提寶貴意見,多動手撿亂扔的垃圾,多動腦思考借鑒先進現(xiàn)場管理經(jīng)驗。觀摩評比要由定性考核變?yōu)槎靠己恕?/p>
觀摩人員看到各生產(chǎn)廠生產(chǎn)現(xiàn)場干凈整潔,安全通道及定置標識醒目,真正達到了“渣不落地、水不外流”的管理目標,F(xiàn)場管理水平明顯提升的背后,是各級管理人員尤其是廣大職工的智慧結(jié)晶和辛勤付出。公司各單位以勞動競賽活動為契機,結(jié)合各自情況,按工段、班組開展不同層次的現(xiàn)場管理提升活動。
鋅業(yè)一廠成立由廠長為一把手的5S提升管理小組,每周一組織由生產(chǎn)科牽頭,各工段負責人參加的檢查小組。所有參加人員實行打分管理,共同發(fā)現(xiàn)問題,并在周一下午生產(chǎn)例會上進行影像通報、考核,讓各工段負責人“紅紅臉”,每月將每周考核情況在月刊上通報,并對責任單位工段長進行考核和獎勵。這在無形中給工段長帶來了壓力與動力,促進5S管理能持續(xù)開展。設(shè)備的跑冒滴漏是5S現(xiàn)場管理提升工作的老大難問題。該廠抓源頭,治根本,通過小技小改和合理化建議活動,重拳治理設(shè)備的跑冒滴漏。對跑冒設(shè)備進行普查,能圍則圍,如焙燒系統(tǒng)的冷卻圓筒和鍋爐刮板長期冒灰,造成現(xiàn)場提升困難,重復(fù)性強,員工怨言多,該廠為冷卻圓筒進料口制作了集灰箱,對鍋爐刮板進行了防腐密封,一舉解決了上述設(shè)備的跑冒頑疾。截至10月31日,該廠完成發(fā)煙酸52068噸,超額完成全年40000噸的生產(chǎn)任務(wù)。
鋅業(yè)二廠以交接班管理為切入點,形成了崗位互管、班組自管的局面。同時,該廠提出了“源頭治理”,推行工段長分片承包管理活動,將各班組現(xiàn)場提升成績拿出來“曬”。今年各工段共提出47項源頭治理方法,共對現(xiàn)場成績較好的班組進行了25次獎勵,對優(yōu)秀的工段進行了18次獎勵,極大地改善了鋅業(yè)二廠現(xiàn)場環(huán)境,減少了職工工作量。10月份,該廠析出鋅質(zhì)量含鉛達到0.0012%,總鋅含量達到99.9967%,再創(chuàng)歷史新高。
鋅業(yè)三廠采取“每日一提升”的管理方式。各工段每天組織班長召開班前班后會,會上安排“每日一提升”的項目及具體要求,小組成員依據(jù)班長的安排執(zhí)行工作,下班前半小時,工段長去現(xiàn)場巡查提升情況,并做好記錄。從一件小事做起、從每天清理一平方米做起,從而避免了集中突擊清理帶來人員的抵觸情緒,使提升工作在潛移默化中持續(xù)推進。截至10月23日,該廠累計生產(chǎn)精銦20.59噸,銦直收率穩(wěn)定在86%,提前兩個多月完成了全年生產(chǎn)任務(wù)。
鋅業(yè)四廠以工段自查自糾自改為突破口,每周督查、每周通報、QQ平臺曝光,進一步鞏固現(xiàn)場提升成果,達到持續(xù)改善提升的目的。截至10月31日,該廠多膛爐每噸ZnO綜合能耗為50.06千克標煤,較計劃指標65千克標煤節(jié)約14.94千克標煤。
玉川冶煉廠結(jié)合各工段實際情況,編制并下發(fā)現(xiàn)場提升標準,使職工在現(xiàn)場提升中有標可依。進一步完善落實交接班制度,接班時做到“五不接”:不做好交班準備工作不接(如記錄不清、交待不全等);在事故處理和重要操作過程中不接;工具、配件不全不接;生產(chǎn)現(xiàn)場不清潔不接;上級命令或通知不明確,或有其它明顯妨礙安全生產(chǎn)的情況不接。嚴格落實交接班制度后,班組間扯皮推諉現(xiàn)象得到明顯改善,促進現(xiàn)場管理提升活動的開展。
精煉廠把現(xiàn)場、安環(huán)規(guī)章制度,提煉成各崗位一口清,通俗易懂,人人會背。同時,嚴抓交接班,狠抓執(zhí)行力,面對面現(xiàn)場交接,工段長要在場,有問題指出來、記下來、改過來,在班前會上通報。把不好保持的現(xiàn)場羅列出來,一項一項找問題查根源,通過技改來解決。
直煉廠在各工段實施5S活動督導(dǎo)員制度,督導(dǎo)該廠、工段各項制度的落實情況,督導(dǎo)各班組的5S管理活動的開展情況,督促5S管理活動的持續(xù)提升。該廠熔煉工段工段長翟靈帥表示,從技改、小改、合理化建議等多種途徑解決重復(fù)出現(xiàn)的難題,減少職工重復(fù)清理的現(xiàn)象發(fā)生。通過對氧化還原爐下料口改造,杜絕了下料口漏料現(xiàn)象,改變了以前班中重復(fù)清料的現(xiàn)象;通過對煙灰計量的改造,增設(shè)卸灰閥、空氣炮及電震等裝置防止頻繁噴灰。
股份動力廠堅持以“檢查-整改-提升”的閉環(huán)管理方式,將現(xiàn)場管理融入到工作的各個環(huán)節(jié),并將其推向常態(tài)化和日;。通過職責細化、標準量化、日常檢查、班組競賽、總結(jié)探討等,營造了全員自覺、積極、主動參與的現(xiàn)場提升良好氛圍。
觀摩結(jié)束后,豫光集團公司副總工程師盧笛指出,下一步,公司的重點是持續(xù)深化現(xiàn)場管理提升工作。進行必要的外出觀摩學(xué)習,不斷總結(jié)現(xiàn)場提升的好經(jīng)驗、好做法。通過現(xiàn)場和經(jīng)驗交流兩種方式學(xué)習,采取“三不兩直”(不打招呼,不定時間,不定地點,直奔現(xiàn)場,直接查處)督導(dǎo)方式,引導(dǎo)督促大家持續(xù)深入開展,使現(xiàn)場清潔化生產(chǎn)管理自覺化、標準化、制度化、常態(tài)化。
(關(guān)鍵字:豫光集團)