近日,在西船公司組織召開的“西船公司2014年度QC成果發(fā)布會(huì)”上,陜柴重工上報(bào)參與發(fā)布的QC成果“提高M(jìn)AN16/24缸蓋合格率”和“大型曲軸連桿頸圓角車銑中心加工方法研究”脫穎而出,分別獲得西船公司優(yōu)秀QC成果總分第二名和第四名。
據(jù)了解,由鑄造三車間“玲瓏缸蓋QC小組”發(fā)布的“提高M(jìn)AN16/24缸蓋合格率”成果,通過統(tǒng)計(jì)分析找出了廢品率高的癥結(jié),采取了提高澆注溫度、增加出氣片、調(diào)整澆注系統(tǒng)比例等5項(xiàng)措施,將缸蓋合格率由42%提高至80%以上,減少質(zhì)量損失20余萬元;機(jī)加21車間“曲軸加工QC小組”發(fā)布的“大型曲軸連桿頸圓角車銑中心加工方法研究”成果,通過優(yōu)化加工工藝,將曲軸加工效率提高了30%,降低成本達(dá)到66%。這兩項(xiàng)獲獎(jiǎng)成果將被西船公司推薦至集團(tuán)公司,參加7月份的“中國船舶重工集團(tuán)公司2014年度QC成果發(fā)布會(huì)”。
近年來,陜柴重工一直注重QC活動(dòng)在生產(chǎn)中的作用,持續(xù)深入開展QC發(fā)布評(píng)比工作,截至目前共召開了18次QC成果發(fā)布會(huì),完成343項(xiàng)課題,經(jīng)評(píng)審認(rèn)可的成果335項(xiàng),為進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)做出了重要貢獻(xiàn)。
(關(guān)鍵字:陜柴重工 西船)