“株冶公司標(biāo)兵”、“株洲市技能大師”、“湖南省百佳首席技師”,頂著好幾個頭銜和光環(huán)的張慶宜,看起來很平凡。作為株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司鋅成品廠合一工段工段長,他每天都是一身火法冶煉工“裝備”工作在鋅合金生產(chǎn)現(xiàn)場,看產(chǎn)品澆鑄溫度,看合金物規(guī)質(zhì)量……在這里,說起張慶宜,大家都會不由自主地豎起大拇指,以贊美或欽佩地口吻講他的事。
優(yōu)化工藝 攻克質(zhì)量難關(guān)
2013年,首鋼集團(tuán)拋來“橄欖枝”,擴(kuò)大株冶火炬牌鋅合金產(chǎn)品用量,同時提出一系列苛刻要求:雜質(zhì)含量低、物規(guī)一次性合格率高、不能有任何裂紋……
張慶宜帶領(lǐng)技術(shù)、生產(chǎn)人員反復(fù)研究后,點(diǎn)燃了電爐。然而第一爐產(chǎn)品卻達(dá)不到預(yù)期。
“必須降低攪拌和放爐溫度,改進(jìn)淋水方式控制表面裂紋。”對比數(shù)據(jù),張慶宜找出癥結(jié)。他每天守在爐內(nèi)溫度高達(dá)500攝氏度的爐邊,反復(fù)調(diào)試放爐的溫度,淋水的最佳時機(jī),成功攻克了首鋼系列產(chǎn)品難關(guān)。
“原來,首鋼系列產(chǎn)品的一次合格率只有96%左右,現(xiàn)已穩(wěn)定提高到98%以上,目前還實(shí)現(xiàn)了100%的好成績。”說到張慶宜,工段技術(shù)員黃勇顯出一臉的崇拜模樣。首鋼采購部負(fù)責(zé)人豎起大拇指:“你們的工藝非常了不起,今后我們所有生產(chǎn)線全部用你們的產(chǎn)品。”
株冶供應(yīng)首鋼的產(chǎn)品,從最初的每年幾百噸,飆升至現(xiàn)在的每月300噸。寶鋼、武鋼等全國四大鋼廠的訂單紛至沓來。
改進(jìn)裝備 提高生產(chǎn)效能
今年3月,鋅成品廠深化內(nèi)部改革,合并合一和合三工段,張慶宜不但要負(fù)責(zé)以前的2臺合金爐,現(xiàn)又多了1臺合金爐和1臺鋅錠爐?山邮謺r,8號電爐不僅產(chǎn)量上不去,而且物規(guī)質(zhì)量差。張慶宜每天圍著電爐轉(zhuǎn),通過多天的觀察,他找到了問題,提出最佳的澆鑄溫度和冷卻水的流量、加強(qiáng)設(shè)備的潤滑等措施,通過1個月的試驗(yàn)調(diào)試,鋅錠月產(chǎn)量都上來了,由原來的每月3000噸,提高到4200噸以上,6月份達(dá)到4964噸。
“作為首席技師,技術(shù)過硬才是真功夫。”從事火法冶煉30年的張慶宜有著自己的價值追求。他幾乎把所有的心思都花在了鋅合金爐上,熟悉每臺爐子的“秉性脾氣”。
這幾年,張慶宜陸續(xù)對5臺爐子進(jìn)行改造:加長溜槽和澆鑄軌道,改進(jìn)地坑蓋板,增大了澆鑄圓盤上擺放模具的面積,使原來每爐只能生產(chǎn)13塊提高到15塊,每天可增加產(chǎn)量12噸。
他組織陶瓷鍍層攪拌機(jī)軸和葉片應(yīng)用試驗(yàn),解決了生產(chǎn)低鋁合金鐵控制的難題;推廣應(yīng)用合金爐鋅液泵,減少氧化渣,減輕了工人的勞動強(qiáng)度;他提出的“更換感應(yīng)器放底鋅”和“整合熱鍍鋅模具及模芯”的建議通過實(shí)施取得實(shí)際成效;他與其他4人共同開發(fā)的鋅合金液輸送管道獲得了國家專利。
十多年來,經(jīng)過張慶宜先后培養(yǎng)的十幾名年輕人在各自的崗位成才,他們中有株洲市標(biāo)兵黃偉斌、公司標(biāo)兵寧宇蘇,還有湖南省芙蓉百崗明星、公司崗位明星、十佳青年等。
(關(guān)鍵字:電鋅爐)