2016年,金隆銅業(yè)公司加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)控制、操作管理和技術(shù)攻關(guān),“三力”齊發(fā)實(shí)現(xiàn)了高負(fù)荷均衡穩(wěn)定生產(chǎn),全年實(shí)現(xiàn)混合銅精礦處理量131.7萬噸,生產(chǎn)陰極銅46.48萬噸、硫酸116.1萬噸、陽極銅53.1萬噸,超額完成全年生產(chǎn)任務(wù)。陰極銅和硫酸產(chǎn)量、混合銅精礦處理量等主要產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)均創(chuàng)年度歷史新高。
一年來,該公司重點(diǎn)做好熔煉系統(tǒng)閃速爐、轉(zhuǎn)爐及陽極爐等工序的物料平衡管理,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效,保證了銅精礦3600噸每天處理量。以精礦處理量和高負(fù)荷作業(yè)率作為生產(chǎn)組織重點(diǎn),在生產(chǎn)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定的前提下,該公司對閃速爐最高生產(chǎn)負(fù)荷進(jìn)行摸索、試驗(yàn),并成功將原來最高185噸每小時(shí)提高至187噸每小時(shí),為今后挖潛增效,適應(yīng)精礦銅品位降低對產(chǎn)能的影響創(chuàng)造了條件。
針對年初渣包殼、黑銅泥等中間在制品庫存量大的情況,該公司結(jié)合原料硫銅比總體偏高的實(shí)際,加大低硫高銅中間物料的處理,優(yōu)化原料配比結(jié)構(gòu),有效控制了閃速爐的熱負(fù)荷強(qiáng)度,在大力降低中間在制品處理的同時(shí),為閃速爐維持滿負(fù)荷生產(chǎn)作業(yè)條件提供了堅(jiān)實(shí)保障。
該公司成功組織實(shí)施了PC電解高電流密度生產(chǎn)試驗(yàn)。從去年4月份開始,PC電解電流密度由310安培每平方米提高至320安培每平方米,屢破歷史記錄。在高電流密度下,該公司電銅質(zhì)量穩(wěn)定,電流效率、殘極率、電力單耗等指標(biāo)持續(xù)保持高水平,為電銅產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高奠定了基礎(chǔ)。
生產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)讓大部分技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有所提升,電爐渣含銅平均為0.67%,閃速爐作業(yè)率達(dá)98.54%、閃速爐高負(fù)荷作業(yè)率84.45%,均創(chuàng)歷史最好水平,轉(zhuǎn)爐壽命明顯提高;硫捕集率達(dá)99.92%,銅冶煉綜合能耗189.24千克標(biāo)準(zhǔn)煤每噸,均達(dá)國際先進(jìn)水平。
(關(guān)鍵字:金隆銅業(yè))