一季度,大連特鋼第一煉鋼廠以集團(tuán)公司“兩會(huì)”和大連特鋼2017年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指導(dǎo),采取得力措施,扎實(shí)開展系列載體活動(dòng),全面激發(fā)干部員工的工作和創(chuàng)新熱情,該廠技術(shù)質(zhì)量、能源消耗及設(shè)備運(yùn)行等各項(xiàng)主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)呈現(xiàn)諸多亮點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了開門紅,為全面完成2017年任務(wù)目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
一是多項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)刷新紀(jì)錄。大連特鋼公司2017年“質(zhì)量年”活動(dòng)啟動(dòng)后,第一煉鋼廠結(jié)合分廠實(shí)際,采取得力措施,下大氣力改善產(chǎn)品質(zhì)量。為使外賣商品坯能夠滿足用戶需求,針對(duì)重點(diǎn)客戶,實(shí)行工程師“一對(duì)一”跟蹤服務(wù),及時(shí)掌握客戶的第一手資料,為后續(xù)的工藝優(yōu)化提供詳細(xì)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。每天根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)的合同排產(chǎn)進(jìn)行有針對(duì)性的技術(shù)指導(dǎo),生產(chǎn)特殊品種,指派專業(yè)對(duì)口的工程師進(jìn)行全程跟蹤指導(dǎo)。
各工序崗位操作工嚴(yán)格執(zhí)行工藝,規(guī)范操作。從轉(zhuǎn)爐初煉到LF爐精煉,從調(diào)整渣系,穩(wěn)定鋼水量與保證溫度,到軟吹氬,再到連鑄保護(hù)澆鑄;從連鑄機(jī)電磁攪拌各項(xiàng)參數(shù)的優(yōu)化,到后部火切的準(zhǔn)確切割等各項(xiàng)保證措施,均為質(zhì)量改善奠定了基礎(chǔ)。一季度多項(xiàng)指標(biāo)刷新歷史紀(jì)錄:截至3月31日,供大連重型鍛造的風(fēng)電軸承用鋼42CrMo4探傷合格率達(dá)到100%,創(chuàng)歷史新高;軸承鋼氧含量從去年的6.16ppm,降至3月份的5.6ppm,連續(xù)三個(gè)月穩(wěn)定在較低水平,2月份達(dá)到5.23 ppm,為歷史最好水平;鋼錠(坯)綜合合格率達(dá)到99.73%,比去年提高0.13%;連鑄坯定尺合格率達(dá)到96.58%,比指標(biāo)提高1.58%;外損由1月份的115.31萬元,降至3月份的57.35萬元。
二是能源消耗大幅度降低。一季度,第一煉鋼廠在各工序流程生產(chǎn)中,全面推行生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)制。并以加強(qiáng)工序銜接為抓手,以全盤統(tǒng)籌考慮,局部細(xì)節(jié)跟進(jìn)為原則,眼睛向內(nèi),深挖潛能,全方位保障合理節(jié)奏控制生產(chǎn),將能源消耗降到最低。1月份,轉(zhuǎn)爐工序能耗-14kgce/t,比指標(biāo)多回收2kgce/t;3月份,工序能耗40 kgce/t,比1月份降低3 kgce/t。
尤其是精煉工序,為進(jìn)一步降低電耗,他們實(shí)施了穩(wěn)定生產(chǎn)工藝流程,縮短單爐次精煉時(shí)間等得力措施,既全力以赴攻克了不銹鋼類與高合金品種難關(guān),又緊緊抓住扁坯類常規(guī)品種降低精煉電耗的良好契機(jī),使LF電耗達(dá)到92 kWh/t,比去年降低9.6kWh/t,為新廠投產(chǎn)以來最好水平。
在此基礎(chǔ)上,為了從細(xì)微處控制能源消耗,第一煉鋼廠還制定了“連鑄循環(huán)水經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方案”等節(jié)能降耗方案,因地制宜實(shí)施整改方案,群策群力查堵防漏,全體動(dòng)員減少跑冒滴漏:3月份連鑄循環(huán)水消耗37t\t,比1月份降低24 t\t;綜合煤氣消耗47 m3/t,比指標(biāo)降低3 m3/t。
三是設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量顯著提高。一季度,第一煉鋼廠圍繞制約產(chǎn)能提升和質(zhì)量改善的瓶頸環(huán)節(jié),針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施了一系列的改造項(xiàng)目:1月份完成了連鑄機(jī)電磁攪拌的改造,提高了連鑄坯的內(nèi)部質(zhì)量;2月份成功自制連鑄翻包機(jī),實(shí)現(xiàn)了“方、圓、扁”一機(jī)通用,為連續(xù)化生產(chǎn)提供硬件支撐;3月份,利用檢修時(shí)間,在35米高的平臺(tái)上,維修更換了4992個(gè)除塵布袋;成功改造方坯二冷抽蒸汽管道,自主維修變頻器,完成了連鑄機(jī)滑動(dòng)水口自動(dòng)功能恢復(fù),并實(shí)現(xiàn)了方坯連鑄機(jī)振動(dòng)臺(tái)電纜國產(chǎn)化改造等等。這些項(xiàng)目的實(shí)施,不僅帶來了分廠運(yùn)行指標(biāo)的改善,保障了生產(chǎn)順行,提升了產(chǎn)品質(zhì)量,還為大連特鋼公司綠色可持續(xù)發(fā)展助一臂之力。
一季度,重點(diǎn)故障停機(jī)率為0.06%,比去年降低0.1%;設(shè)備停機(jī)時(shí)間為135min,比指標(biāo)降低430min;限額材料消耗完成2.85元/t,比指標(biāo)降低3.15元/t,限額備件消耗完成4.31元/t,比指標(biāo)降低2.69元/t;維修費(fèi)用完成9.23元/t,比指標(biāo)降低2.77元/t;轉(zhuǎn)爐在線煙塵檢測(cè)數(shù)值完全符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的20mg/m3。
四是基礎(chǔ)管理進(jìn)一步夯實(shí)。一季度,第一煉鋼廠抓住公司機(jī)構(gòu)改革的良好契機(jī),苦練內(nèi)功,加強(qiáng)內(nèi)部管理,并通過開展系列載體活動(dòng),增強(qiáng)員工的集體榮譽(yù)感與凝聚力,為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營和員工隊(duì)伍穩(wěn)定提供有力保障。
安全系統(tǒng)開展了“千日安全無事故”活動(dòng),進(jìn)行了各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練;先后出臺(tái)了《安全日?qǐng)?zhí)勤制度》、《手機(jī)“七不準(zhǔn)”規(guī)定》;構(gòu)建了員工家屬安全交流平臺(tái),推行了“安全耳邊風(fēng)”工作,為安全生產(chǎn)夯實(shí)基礎(chǔ)。
與此同時(shí),分廠各相關(guān)部門科室合力做功,通過開展“質(zhì)量積分制度”、實(shí)施勞模創(chuàng)新項(xiàng)目、積分制評(píng)選“大鋼工匠”、借助微信公眾平臺(tái)邀請(qǐng)專家能手傳授經(jīng)驗(yàn)及開通紀(jì)檢信箱等載體活動(dòng),全方位,多角度增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí),調(diào)動(dòng)員工參與生產(chǎn)經(jīng)營的主動(dòng)性與積極性,激發(fā)干部員工的工作熱情,為一季度取得好成績營造氛圍,推波助瀾。
(關(guān)鍵字:特鋼)