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長(zhǎng)期以來,出鋁抬包吸出管接觸高溫液體的C管在使用過程中受高溫、磕碰等因素影響易損耗,造成吸出液體平面錯(cuò)位,加大了出鋁時(shí)誤吸電解質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),由于出鋁管吸出口徑受影響,更易使出鋁管堵管。為此,每月抬包車間都會(huì)更換多套吸出管C管以保障電解車間的正常出鋁工作。
為了節(jié)約成本,降低損耗。綜合車間聯(lián)合電解二車間進(jìn)行了吸出管C管的改造試驗(yàn),具體做法是將更換下來的舊C管下沿開口損耗部分截去10cm,使損耗管開口與頂點(diǎn)截面平行,達(dá)到與正常新管基本相同的效果。此方案經(jīng)試用與評(píng)估,在出鋁操作中無異常,不影響吸出速度與效率,實(shí)驗(yàn)取得一次性成功。
據(jù)悉,出鋁管A\B\C三管,其中C管消耗最大,每月都要報(bào)32根新C管,每根成本價(jià)465.81元。如果四個(gè)車間同步推廣,改造后每月消耗大概減少20根左右,節(jié)約成本9300余元,全年可節(jié)約11萬余元。
下一步綜合車間將與二車間一起繼續(xù)對(duì)在該實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)C管進(jìn)一步上截5cm試驗(yàn)改造,如試驗(yàn)成功可進(jìn)一步減少損耗量,成本會(huì)更低。
(關(guān)鍵字:電鋁)