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日前,河北冶金政研會(huì)發(fā)布河北省鋼鐵企業(yè)上半年部分指標(biāo)數(shù)據(jù),公司煉鐵綜合能耗以370.63千克標(biāo)煤/噸的成績(jī)名列河北省第一。在鋼鐵市場(chǎng)日益嚴(yán)峻的今天,這樣的指標(biāo)數(shù)據(jù)無(wú)疑為企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)危機(jī)增添了信心。那么,煉鐵廠是如何做到這一成績(jī)的呢?
"簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是四個(gè)字:開(kāi)源節(jié)流。"煉鐵廠廠長(zhǎng)姬瑞祥為記者揭開(kāi)了謎底,"開(kāi)源是指增加TRT、BPRT等發(fā)電、節(jié)電等設(shè)備的生產(chǎn)效率,節(jié)流是指全力降低燃料比、電耗等能源消耗指標(biāo)。煉鐵廠的能耗主要體現(xiàn)在燃料上,所以降低燃料比特別是降低入爐焦比,是煉鐵廠降低能耗指標(biāo)工作的重點(diǎn)。"
低硅冶煉提指標(biāo)
為了降低燃料比,煉鐵廠專門成立了指標(biāo)創(chuàng)優(yōu)攻關(guān)小組。通過(guò)與兄弟單位對(duì)標(biāo),吸取他人的先進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),煉鐵廠先后實(shí)行了低硅冶煉、合理調(diào)整上下部操作制度、提高煤氣利用率、提高風(fēng)溫等一系列措施。
"生鐵含硅量的降低和穩(wěn)定,是高爐冶煉條件和技術(shù)水平的標(biāo)志性指標(biāo),也是提高產(chǎn)量、減少燃料消耗、降低生鐵成本的重要因素。"煉鐵廠主管技術(shù)的副廠長(zhǎng)劉根告訴記者。據(jù)測(cè)算,硅每降低0.1%,可以使生鐵增產(chǎn)0.5%至0.7%,燃料比降低4至6kg/t,且有利于爐況順行、穩(wěn)定,同時(shí)煉鋼工序還能減少造渣劑用量,縮短吹煉時(shí)間,降低氧氣消耗,從而促進(jìn)煉鐵及煉鋼成本下降。
但是,低硅冶煉容易導(dǎo)致成渣困難、熱量少等問(wèn)題。為解決這些問(wèn)題,煉鐵廠強(qiáng)化了原燃料質(zhì)量的監(jiān)控、分析和信息溝通,完善和加強(qiáng)了高爐爐內(nèi)、爐外的標(biāo)準(zhǔn)化操作,減少高爐爐況的波動(dòng),保證高爐長(zhǎng)周期的穩(wěn)定順行。同時(shí),進(jìn)一步提高高爐噴煤比、采取措施穩(wěn)步提高風(fēng)溫。通過(guò)提高風(fēng)溫、富氧率等措施來(lái)保證爐缸熱量的充沛,為低硅冶煉提供熱量保障。"這些措施實(shí)施后,生鐵含硅量逐步降低,其中2號(hào)爐已達(dá)到到0.35%左右。目前月平均生鐵含硅在0.38左右,入爐焦比由原來(lái)370kg/t.Fe至380kg/t.Fe降低到355kg/t.Fe至360kg/t.Fe。"煉鐵廠生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)韓海波向記者介紹道。
此外,技術(shù)人員在高爐生產(chǎn)過(guò)程中合理控制煤氣流分布,通過(guò)壓制邊緣氣流,提高煤氣利用率,爐頂壓力由185kpa提高到195kpa,煤氣成分中CO2由19%提高到19.5%至19.8%,使煤氣利用率大幅提高。同時(shí),在原燃料有保障的前提下,煉鐵廠通過(guò)控制合適的渣相,爐渣二元堿度由1.10提高到1.20;通過(guò)調(diào)整爐料結(jié)構(gòu),去掉了高爐熔劑的配用,使渣量同比去年降低100kg/t.Fe。這些措施也更加有力地保證了燃料比的降低。
降低電耗降成本
電耗也是煉鐵生產(chǎn)過(guò)程中需要大力控制的一項(xiàng)重要指標(biāo)。煉鐵廠通過(guò)與邢鋼、敬業(yè)兩個(gè)單位進(jìn)行對(duì)標(biāo)挖潛,找到了差距并制定了改進(jìn)措施。對(duì)生產(chǎn)工序上屬于間歇式工作方式的,杜絕設(shè)備空轉(zhuǎn)現(xiàn)象;對(duì)受料槽卸料線、出鐵場(chǎng)等場(chǎng)所的除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)速改造,充分發(fā)揮變頻器的節(jié)電作用,在設(shè)備不需要高速運(yùn)行時(shí)一律把風(fēng)機(jī)變頻器調(diào)至低速運(yùn)行,確保除塵效果的同時(shí)也大幅降低了電耗,F(xiàn)在,煉鐵廠已實(shí)現(xiàn)了噸鐵電耗控制在107kWh以下。與去年平均水平相比,降低了3kWh。
TRT、BPRT是煉鐵廠的節(jié)能設(shè)備。為了擴(kuò)大節(jié)能效果,煉鐵廠要求根據(jù)各高爐設(shè)備特點(diǎn)做好設(shè)備日常點(diǎn)檢日修,加強(qiáng)高爐計(jì)劃?rùn)z修項(xiàng)目的落實(shí),保證檢修質(zhì)量,控制高爐無(wú)計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間,以保證高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,從而提高TRT機(jī)組的作業(yè)率。同時(shí),積極采取措施,確保TRT、BPRT與高爐運(yùn)行同步率,充分挖掘這些節(jié)能設(shè)備的潛力,提高發(fā)電、節(jié)電量。
"今年以來(lái),在新卸料線工序投產(chǎn)造成電耗設(shè)備不斷增加的情況下,我們煉鐵廠還實(shí)現(xiàn)了噸鐵電耗的持續(xù)降低。今年8月份,噸鐵電耗更是達(dá)到了93.11kWh,是去年2號(hào)高爐投產(chǎn)以來(lái)的最好水平。"煉鐵廠點(diǎn)檢站站長(zhǎng)高衛(wèi)生高興地告訴記者。今年1至9月份,TRT系統(tǒng)已發(fā)電723萬(wàn)kWh,BPRT節(jié)電設(shè)備已累計(jì)節(jié)電3156萬(wàn)kWh,比去年全年的節(jié)電量1855萬(wàn)kWh還高出1300萬(wàn)kWh。
(關(guān)鍵詞:石鋼 煉鐵 )